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孙村煤矿:多措并举 精耕高效生产“责任田”

  刘佳    发布日期:2024年12月16日

岁末年终之际,正值冲刺全年工作任务的关键时期,新矿集团孙村煤矿深刻认识到安全与发展的关系,以如履薄冰的态度精心耕耘安全生产“责任田”,矢志不渝地坚守安全发展“主阵地”,用扎实的实际行动为全年工作画上圆满句号。

精益求精  确保矿井系统稳定

-800泵房作为该矿-800开采水平排水环节中的重中之重,该矿机电专业技术人员秉承高标准、严要求的工作态度从地坪漆涂刷、开关拉线校准、设备基础打磨等细微之处入手,对泵房内部进行全面亮化与区域规划,持续规范维修器具的定置摆放,对排水系统的所有设备设施进行除锈刷漆处理,提升了设备的运行可靠性。 

不仅要做细,更要做实。通过对泵房内配电所供电设备进行优化改造,成功将4台开关整合为1台组合开关,在成功减少了多余设备的同时,实现了排水系统附属低压设备的双回路供电,不仅优化了供电系统架构,降低了设备维护难度与成本,更大幅增强了主排水系统的安全性与稳定性,为矿井四季度安全生产收官夯实了机电保障。

创新驱动  推动运输提质增效

为积极提升运输效率,该矿运输工区运用根因分析法,在井下工作面安撤施工期间,深入剖析运输流程中的瓶颈问题,通过与先进标准对标、细致的现场勘察与精准测量,在维持原单轨吊机车运行模式的基础上,将1.3米起吊梁连杆更换为1.5米连杆,并为每一组起吊横梁加装起吊钩,实现了一次起吊4个集装箱,使单轨吊机车的运输效率提升一倍以上,大大减少单轨吊机车的燃油消耗与日常磨损,降低了材料费用支出,有效延长部分配件的使用寿命,确保了运输系统的长期稳定运行。

装备升级  筑牢安全生产基础

为提升生产效率,该矿通防工区引入新型井下制氮机,利用该设备先进的空气分离技术,制备高纯度氮气,将空气中氧气浓度降低至可燃性下限以下,有效保障安全生产。安设过程中,面对制氮机设备笨重、体积庞大等难题,他们精心谋划,利用各类吊运工具,精准地控制设备的起吊与挪移,对-800六层轨道上山原有管路巧妙改接,节省了近900米管路的运输、连接工序及材料成本,并借助机车倒装支架的间隙时间,仅用7天时间便高效完成了1300米管路的调运与改接工作。此次井下制氮机安设工作,不仅减少了人工干预,实现了自动化操作,还为该矿2615工作面的安全开采铸就了一道坚实壁垒。

该矿将继续秉持这种严谨务实、创新进取的精神,持续深化安全与发展并重的理念,不断探索新技术、新方法,向更高的生产目标稳步迈进。

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