鲁西矿业新巨龙公司围绕精采细采,实现效益最大化,从优化采煤工艺入手,最大程度提高回收率,做到煤炭资源“颗粒归仓”。
“我们聚焦工艺优化,通过实施切眼顶板支护回撤、顶板支护爆破松动工艺,6305工作面实现了切眼放煤多回收顶煤1.8万余吨,创效1800余万元。”新巨龙公司智采项目部经理王广伟介绍。
据了解,该公司在呆滞煤量上做足文章,将放煤工作延伸至工作面两端头,延长运输机溜槽,创新优化了端头放煤工艺。在3303和6305工作面开采过程中,通过实施“支护回撤”+“支护护表浅部+支护锚固段深部”分段爆破工艺开展端头放煤,月度两面可多回收顶煤2400余吨,与以往相比,最大程度地提高了煤炭资源回收率。
“应采尽采”一直是该项目部努力的方向。通过研究对比,综放工作面由“循环定产”转变为“以放定产”模式,由“采放平行”转变为“快采慢放”模式,由“端部斜切进刀”转变为“中部斜切进刀”模式,有效提高了端头及中间架放煤时间,每循环可多产煤炭约240吨。
他们成立的智能化高效采煤专班,对采高提升后现场顶板存在的问题进行全程写实,制定专项措施,积极探索煤机支架协同作业的最优点,控制最佳支撑高度,有效减少了因放顶煤开采而造成的资源浪费,最大限度提升了资源回收率。
“我们必须精采细采,把煤炭吃干榨净。”新巨龙公司智采项目部党支部书记高明在班前会上强调。
同时,他们还做精创效文章,实施浮煤清理,让浮煤“颗粒归仓”,每循环多回收浮煤14.5吨,每月创效170余万元;优化精益考核,通过热量守恒、顶煤探测两种方式反算回收率,强化产量对标校正,确保综合回收率有效提升;详细制定了3303工作面调采方案,实现多回收煤炭9万吨;创新实施分区域采煤机换挡提速措施,结合运输机负荷电流量,将工作面划分为5个变速区段,采煤机平均速度较以往可提升0.7米/分钟,实现了煤机在不同区域之间的最大行走速度,大幅度提高了生产效率。
今年以来,该项目部通过精收细采实现煤炭综合回收率同比提升3%,单刀产量提升300余吨,实现了一个百分点创效超亿元的目标。