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博选公司:打好降本增效“组合拳”

  范娟平、周磊    发布日期:2025年04月08日

“领料单上的每一个数字,都连着咱们的钱袋子,大家在领取配件时一定要再三斟酌!”近日,在西北矿业博选公司邵寨选煤厂材料房里,管理员马广军一边核对物资一边提醒领料职工。这个场景,是该公司“全员成本管控”的一个生动缩影。

据了解,该公司一季度,仅压减材料费一项就缩减支出140余万元。今年以来,面对煤炭市场下行压力,他们牢固树立“全成本”控制理念,精细成本业务预算,将降本增效低成本运营纳入班子成员和机关责任部门绩效考核,深入推动价值链管理在重点业务单元、业务链条的实践应用,激励各厂部深挖节支创效点。

“能自修不外委、能自制不外购、能修复不报废。”已成为该公司的共识。损坏的电磁阀经过修复,重新“上岗”;弯曲的皮带架经过整形,又“直起了腰板”;废旧材料经过除锈防腐,面貌焕然一新……通过修旧利废,该公司累计实现11台设备、178件物资“再就业”,节约材料费19.58万元。

该公司深入开展群众性创新活动,修订完善《提案改善实施办法》,动员全公司干部职工动脑筋、想办法,不断优化选煤工艺流程,深度挖掘节本降耗的潜在空间。今年以来,共征集提案691项,其中404项通过验收,创效43.15万元。此外,他们以提升效率与降低成本为核心目标,在各选煤厂生产领域展开全流程诊断分析,制定改善清单51项,明确责任人和期限,通过治理故障源,减少设备非计划性停机时间1911分钟,提高生产效率5.73%,电力市场创效85.01万元。

在该公司亭南选煤厂主洗车间,技术人员正用精益工具给设备“把脉问诊”。他们为解决粗煤泥水分高和小时带煤量低等问题,研究制定《粗煤泥系统提质工艺及流程优化研究与应用》技改项目,设计“TCS+叠层筛+煤泥离心机”粗煤泥回收工艺,粗煤泥水分从16%降至11%,主洗系统的小时带煤量由每小时900吨提升至1000吨,有效解决了粗煤泥系统处理量不足的问题。他们还针对各厂部药耗和材料成本增加问题,建立煤泥水管控模型,精准控制加药量,使选煤厂药耗平均降低15%,有效削减成本。

“下一步,我们将继续用精细管理降成本、创新思维增效益,把‘降’字坚持到底、‘增’字贯彻始终,努力实现洗选效益最大化。”该公司党委书记、董事长张志刚说。

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