六精六提丨大恒煤业:岗位“金点子”算好生产经营“效益账”
6月5日,在西北矿业大恒煤业综采工区,区长王洪大正对着过去一个月的泵站运行记录仔细算账:“自从实施了液压系统源头净化,滤芯寿命延长了,抢修也少了,每月光是配件和浓缩液就能省下12万元!”
像这样从“金点子”里挖出真金白银的精益改善,在该公司里比比皆是。今年以来,他们锚定市场化精益化“六精六提”融合管理目标,从源头净化、工艺革新、废物利用三大维度精准发力,以岗位创新破解一线难题,以精益改善激活创效潜能,交出了一份全员参与降本增效的实干答卷。
净源治本,液压系统稳运行

(职工检查液压支架控制阀)
“以前三天两头忙着堵漏、换阀芯,心里总绷着一根弦。现在液压系统稳当了,抢修少了,干活心里踏实多了!”该公司综采工区液压支架检修工白旭伟提起变化,满脸轻松。
液压支架是工作面的“钢铁脊梁”,乳化液泵站则是这套系统的“动力心脏”。为从源头解决液压系统污染导致的配件频繁损坏、窜漏液频发等问题,该公司从源头治污破题,通过规范滤芯更换周期、引入超声波清洗机、加装高压反冲洗过滤装置、完善支架内部过滤单元。
他们同步建立常态化水质监测机制等一系列精益净化“组合拳”,有效遏制了乳化液污染,液压支架关键配件损坏率下降15%,窜漏液问题得到根本遏制,更从源头上消除了液压系统故障带来的安全风险。
巧改巧护,设备现场解难题

(综采工作面)
“以前给采煤机注油,一手托油枪,一手还得护着油孔防掉矸,提心吊胆。现在有了这个小防护网,一个人轻轻松松就能干完,油液干净了,设备小毛病也少了,真是解决了我们的大麻烦!”该公司采煤机司机李防感慨道。
该公司鼓励基层区队创新“金点子”,以“小创新”破解“小难题”。为解决采煤机注油时杂质混入,他们通过加装可快速拆装的防尘防护网,从源头切断煤矸、粉尘混入,注油油液清洁度稳定保持在95%以上,采煤机液压系统及传动部件磨损速率降低10%,有效延长了设备使用寿命。
同样靠“巧改”破题的,还有掘进一线的铲板漏矸难题。过去该公司掘进机铲板漏矸严重,职工清矸频繁、劳动强度大。
他们发动职工动脑筋、想办法,用废旧皮带为铲板量身加装“护栏”,作业高度一举提升180mm,把煤矸牢牢挡在铲板之内,煤矸滚落、外溢现象大幅减少,铲板星轮、一运刮板等部件磨损率显著下降,掘进单循环作业时间缩短12%。
变弃为宝,巷道面貌换新颜

(生产应急调度指挥中心)
“以前大巷路面泥水多,车轮带泥,甩得巷帮全是泥点,还容易打滑。现在出顺槽先把轮胎冲刷干净,开车安心多了,环境也干净了!”该公司胶轮车司机李元斌高兴地说。
该公司将“低成本战略”贯穿生产经营全过程,坚守“能修不弃、变废为宝”的工作准则,通过利用现有管路和废旧材料,在顺槽出口改造安装轮胎冲刷装置,并建立胶轮车轮胎冲刷点,车辆出顺槽前轮胎严格按要求进行冲刷。如今,大巷路面可见淤泥大幅减少,巷道卫生从“越扫越脏”变为“清爽长效”。
与此同时,他们还利用废旧材料自主设计安装全断面自动喷雾、防尘帘、防尘罩等设施,材料成本不足5000元,却构建起“源头抑制—过程沉降—末端隔离”的全链条降尘体系。
据了解,该设施投用后,主斜井胶带巷全断面粉尘浓度降低85%以上,作业视线清晰度大幅提升,每月还节省人工清理及通风电耗费用约6000元,实现了安全、效益、健康“三赢”。
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