从“两人8分钟”到“单人5分钟”!鲍店煤矿小装置破解大痛点
“以前拆一根废旧拉杆,得两个人配合,蹲在地上折腾8分钟,遇上弯曲、锈蚀的,费半天劲还拆不下来,不少能修复的拉杆最后只能当废料处理,现在有了这个自主研发的拆卸装置,一个人5分钟就能轻松搞定!”近日,鲍店煤矿生产服务中心更新厂修旧利废车间的工人师傅,一边操作着新装置拆解废旧拉杆,一边感慨道。
作为矿区上井物料回收修复的责任主体,更新厂始终把修旧利废当作降本增效的“重头戏”,牢牢守住废旧物资循环利用的“主阵地”。拉杆是井下支护的关键部件,就像矿井的“筋骨”,随着井下采掘作业的持续推进,其需求量逐年增长,废旧拉杆的修复再利用需求也愈发迫切。
可在以往,废旧拉杆的拆解难题一直困扰着一线作业人员。由于没有专用拆卸工具,面对弯曲、锈蚀的废旧拉杆,要么只能直接报废,造成资源浪费;要么就得两人配合,一人固定、一人拆解,不仅劳动强度大,拆解效率还极低,单根拆卸耗时长达8分钟,严重制约了废旧拉杆的循环利用率,也让修旧利废的效益难以充分发挥。这一生产痛点,成为更新厂推进降本增效工作中亟待破解的“拦路虎”。
“一线的痛点,就是我们创新的靶点。”为破解这一难题,该矿生产服务中心立足一线实操实际,迅速组织技术骨干成立攻关小组,将破解废旧拉杆拆解难题作为重点攻坚任务。攻关小组的成员们扎根车间一线,每天跟着工人师傅一起实操,仔细观察拉杆的结构特点和拆解难点,反复研究拆卸原理,结合多年的一线维修经验,一点点勾勒设计方案,一次次调整优化细节。
从最初的简易草图,到多次试验修改后的雏形,再到反复调试完善后的成品,攻关小组先后攻克了受力传导不均、卡槽适配性差等多个问题,经过无数次试验改进,最终成功研制出全螺纹拉杆组拆卸装置。这款装置设计简洁、操作便捷,完全贴合一线作业场景,无需复杂培训,工人师傅很快就能上手,真正实现了单人独立操作——只需将弯曲或锈蚀的拉杆放入专用卡槽,一手用管钳固定端部,另一手用快速扳手借助装置的受力传导结构,轻轻发力就能轻松完成拆解,彻底改变了以往两人配合、费时费力的作业模式,大大降低了一线工人的劳动强度。
实用才是硬道理,成效才是试金石。今年1月,这款自主研发的全螺纹拉杆组拆卸装置正式投入使用,作业效率和修复效果得到了一线工人的一致认可。数据最有说服力,截至目前,废旧拉杆修复率由原来的60%提升至75%,单根拆卸时间从8分钟缩短至5分钟,拆解效率提升60%,原本可能被报废的废旧拉杆,经过拆解、修复后重新投入使用,真正实现了“变废为宝”,切实将修旧利废、降本增效的政策要求落到了实处、干出了成效。
(未经授权禁止转载)