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破局“卡脖子”难题!高庄煤业用技术革新点亮发展新途

作者: 亢天阁  发布日期:2025年12月26日

“又堵了!赶紧停机清理!”凌晨两点的枣矿集团高庄煤业洗煤厂调度室里响起电话铃声。接到通知的洗煤厂副厂长赵伟披上工装冲到TBS分选机旁,刺眼的灯光下,职工们正满头大汗地疏通顶水孔,黑色的煤泥溅得满身都是。这样的紧急抢修,在过去的高庄煤业洗煤厂,时有发生。

(洗煤厂全景)

作为煤炭洗选的“咽喉”,粗煤泥分选直接决定着精煤的“成色”与企业的效益。高庄煤业洗煤厂沿用多年的传统TBS分选工艺,曾因结构简单、适应性强成为“功臣”,但在长期高负荷运转中,却渐渐变成了拖慢生产的“拦路虎”。

“就像天平失了准星,上升水流一乱,煤泥颗粒就‘站不稳’,分选效率跟着往下掉。”有着二十多年洗煤经验的老职工马丽回忆道。更让人头疼的是四个排料孔的“小脾气”,因密度差异常常“按需排料”,时而多时而少,精煤产率像坐过山车。分选参数全靠人工凭经验调整,等发现灰分异常再修改,早就错过了最佳时机。

“不能再让设备牵着鼻子走!”手握山东省富民兴鲁劳动奖章、头顶“大国工匠”光环的技术带头人赵伟,看着职工们疲惫的身影,下定决心啃下这块“硬骨头”。她迅速联合朱守其、李辛元等技术骨干,组成专项攻坚小组,一场从设备“身体”到“大脑”的革新之战,就此拉开序幕。

攻坚的三个多月里,洗煤厂的TBS分选机旁总能看到这群人的身影。白天,他们跟着设备“上班”,紧盯每一次水流的波动,记录每一组数据的跳动,不放过每一处细微变化;顶水孔堵塞时,他们蹲在机器旁观察堵塞规律,手里的笔记本记满了密密麻麻的参数。夜晚,办公室的灯光亮到深夜,图纸铺满桌面,大家围着数据争论不休,把入料波动、排料阀缺陷等问题逐一拆解,常常为一个优化方案推翻重来。

正是这份较真,让革新方案逐渐清晰,在入料端加装减压缓冲板与释能箱,让物料“平稳入场”;创新设计管状顶水仓和反向喷水装置,一键就能清理杂物,还能把沉底的低比重颗粒“捞”回溢流;大胆将四排料口改为单口锥体结构,用钟形阀替代老阀,驯服了排料“闹脾气”的问题。

他们并不满足于此,给设备装上个“智慧大脑”。团队反复测算试验,搭建起粗煤泥产品质量数学模糊模型,顶水量、排料阀开度等参数实现实时监测、自动调节;新增的故障识别功能,一旦发现密度偏差,立刻启动异物排除。当一组组数据出现在屏幕上时,熬夜熬红了眼的技术骨干们,终于露出了笑容。

(洗煤厂调度室)

如今再走进洗煤厂屏幕上,分选密度、顶水流量等数据精准跳动,粗精煤泥灰分从10%以上稳稳降到9%以下,困扰企业的重介精煤“背灰”问题彻底解决。“以前每周都要清理3次顶水孔,现在一个月一次就够了,再也不用天天加班了!”职工们的话语里满是轻松。

技术革新带来的更是实打实的效益。每年可为企业直接增利100余万元,设备维护频次降低80%,职工劳动强度大幅减轻,生产效率提升至少10%,浮选系统和煤泥水处理系统不再“超负荷运转”,全流程实现高效联动。曾经的“拦路虎”,如今成了“香饽饽”。

这个“明星项目”不仅让洗煤厂焕发新活力,更为行业破解粗煤泥分选难题提供了可复制、可推广的“高庄方案”。站在新起点上,赵伟和他的团队早已锚定了新目标。“煤炭行业要绿色高效发展,我们的创新就不能停步。”赵伟的目光坚定,“只有不断突破技术壁垒,才能在行业竞争中立于不败之地,为煤炭行业的高质量发展,走出一条更宽的路。”

夜色渐深,洗煤厂的灯光依旧明亮,运转的设备发出平稳的声响,那是创新的旋律,更是高庄煤业驶向“星辰大海”的号角。

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