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梁宝寺公司:“精”耕细作 “淘”出效益真金

作者: 杨扬  发布日期:2025年11月27日

鲁西矿业梁宝寺公司以“精益管理”为核心利器,向“精度之困”“跑粗之痛”“协同之难”三大瓶颈强势亮剑,不仅破解了制约发展的顽疾,更“淘”出沉甸甸的综合效益,用实打实的转变,奏响了技术与管理双轮驱动的“效益进行曲”。

技术赋能破瓶颈

(检查设备运行状况)

攻坚战首先从核心的粗煤泥分选环节打响。面对系统运行不稳、精煤“背灰”严重的状况,攻关小组开展了一系列精准的“微创手术”。

“我们给分选系统‘稳口粮’,在给料端增加了自动化补水装置,又给核心设备水力旋流器‘动手术’,将底流口直径从120毫米精准缩小至110毫米,同时适当提升分选压力。”选煤厂副厂长孙贤通详细介绍道。这一细一调之间,效果立竿见影,溢流中粗颗粒含量从4.5%骤降至1%以下,分选精度实现质的飞跃。

与此同时,一场针对尾煤泥“跑粗”的拦截战也在同步进行。通过将旋流器组由2组增至3组,系统处理能力大幅提升50%,有效拦下了企图“蒙混过关”的粗颗粒。此外,将高频筛筛缝缩减0.2毫米,使筛上物料中的细粒含量显著提升,降低了尾煤泥产率,提升了产品效益。

管育并举激活力

(调试三质体高频振动筛)

技术破局的同时,管理的变革为生产系统注入了稳定剂。选煤厂建立起“参数监测-数据分析-科学决策”的精益管理闭环,将管理责任与技术指标深度绑定。他们推行关键设备全生命周期管理与定期点检,设备故障率同比下降30%,工艺调整响应时间缩短50%,生产的连续性和稳定性得到根本保障。

“一旦检测到原煤中原生煤泥含量波动超过10%,系统会立即启动预警,我们就能提前调整参数,再也不会手忙脚乱了。”集控室操作员对前置化的煤质预警机制深有体会。这套基于数据驱动的快速响应机制,有效将问题化解于未发之时。

同时,为适应精益管理和智能化发展需求,选煤厂系统构建了《复合型人才培养机制》,以“精一、会二、懂三”为目标,着力打造“一专多能”的复合型人才队伍。“现在懂设备也会集控,解决问题的思路完全打开了,协作起来特别顺畅。”经过培养已能跨岗位操作的电工崔鹏分享了他的成长喜悦。每月不少于5课时的精准培训,已成功培养出多名可跨岗位操作的技术骨干,他们既熟悉工艺原理,又掌握设备运维,还能熟练操作集控系统,成为打通生产各环节协作壁垒的“多面手”,为选煤厂的持续优化筑牢人才根基。

效益彰显增底气

(集控中心总调度)

一系列精益举措的落地生根,最终汇聚成实实在在的效益清泉。数据显示,通过精益管理,选煤厂精煤产率提高1.26%,煤泥产率降低2.92%,按年入洗原煤180万吨计算,综合创效十分可观。

截至2025年10月底,这份成绩单已然熠熠生辉——累计入洗原煤167万吨,通过精煤提质、成本节约、煤泥资源再利用等多项增益,阶段性综合创效成效显著。这笔沉甸甸的效益,不仅是对梁宝寺公司选煤厂所有努力的最佳褒奖,更转化为企业高质量发展的强劲动能。

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