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枣矿集团:精打细算降成本 节电降耗破困局

作者: 罗宏  发布日期:2025年09月23日

枣矿集团深入落实山东能源“精打细算、厉行节约”工作要求,将节电降耗作为破局解困的重要举措,从机关部室到生产矿井,从管理层到一线职工,全面掀起“精打细算过日子”的热潮。

“体系+管控”,深化“双轮驱动”

为确保节电目标落地,枣矿集团构建起“机电管理部统筹、相关部室配合、基层单位落实”的责任体系,按照“一矿一策”制定精准避峰填谷方案,实施“系统诊断—能效对标—优化提升”全流程管控。

机电管理部每月召开电耗分析会,对照各矿井单位数据报表逐项进行研判。

“高庄煤业加快推进西三区域供电瘦身方案,撤除32台电气设备后,能够有效减少空载损耗。”

“七五煤业整合采区配电点、回撤3300米电缆,既解决了供电分散的‘牛鼻子’问题,又降低了线路损耗,经验需要在全集团推广。”

……

据机电管理部部长赵强介绍,围绕节电任务目标,集团深化“技术+管理”双轮驱动:技术层面构建精细化能效管控模型,管理层面打造“数据分析—异常预警—整改闭环”管理链条,推动节电降耗见行见效。

“创新+实践”,收获“真金白银”

走进付村煤业调度指挥中心,值班员正紧盯屏幕调整设备运行参数:“以往设备无论用电高峰低谷均满负荷运转,如今按照集团‘避峰填谷’方案操作,低谷多开机、高峰减负荷,省下的电费都是‘真金白银’。”

岱庄煤业洗煤厂内,技术人员一边调试合介泵变频器,一边这样介绍:“加装变频器后,电机转速可根据煤量灵活调整,告别以往‘满负荷’运转模式。”

启动设备后,仪表盘功率数值稳步下降,“当前每月节电9100度,年节电近11万度。”磁尾泵同步完成改造,两项设备能够节省可观的电费开支。

作为枣矿集团专业化供电企业,中兴电气公司依托电力系统大数据分析,动态调整线路负荷分配、提升电源侧功率因数,降低购电成本;主动对接各矿井,量身定制错峰用电方案,助力用户节约电费。

“我们加强矿井主供线路调控,深度分析用电负荷曲线,为矿井提供科学的节电数据支撑。”中兴电气公司经理周茂义表示。

“考核+激励”,催生“内生动力”

枣矿集团全面推行考核机制,为节电工作筑牢了“约束线”。目前,本部10家生产矿井全部推行“节奖超罚”,将用电指标与绩效、薪酬直接挂钩。

7月份,各矿井自主开展节电专项督导检查46次,排查问题157条,兑现考核罚款6.83万元。

“现在大家看到电表就像看到了‘钱袋子’,下班前必查设备断电情况,连走廊灯都自觉换成了节能灯泡。”柴里煤矿机电副矿长吴涛感慨道。

在田陈煤矿滕东井主通风机房内,值班员记录着风机运行数据:“以往两台风机同时运转,实施降频改造后,单电机运行即可满足通风需求,每月能够节电1.5万度。”

他指着墙上巡检记录表补充道,“我们定期核查电流、电压数据,通过比对分析,确保设备高效运行,不让电能‘白白流失’。”

依托“考核+激励”组合拳,催生了枣矿集团干部职工厉行节约、严控成本的“内生动力”。

截至7月底,枣矿集团本部10家矿井累计用电同比减少2003.1万度,电费节约2036.81万元,超额完成全年节电目标。

从供配电系统优化到主通风机降频,从洗煤设备改造到日常用电管控,每一度电的节约,都成为枣矿集团应对市场挑战、实现“厉行节约、严控成本”目标的坚实底气。

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