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高庄煤业:废料堆“淘宝” 旧物换“新金”

  李振东    发布日期:2025年07月09日

外委转自修后,维修一套带式输送机自移机尾可节省成本近17万元。

推广螺栓二次复用后,每月可回收各类螺栓600多条,节约1500元购置费用。

拆解回收压滤机挂布器,每月可节省材料费用900元。

……

一场“变废为宝”和“技术省钱”行动在枣矿集团高庄煤业公司正如火如荼地展开。近年来,该公司牢固树立“深挖潜、降成本、控费用”理念,采取多种举措提效率、控支出、降成本。

(加工超市修旧利废)

他们积极开展废料场“淘宝”行动,寻找可利用的废旧加工件。这些看似废弃的护栏、皮带过桥,在职工的眼中都可能是将来重新投入生产的“潜力股”。在这里,职工师傅们化身物料“整容师”,对回收废件进行液压“正骨”、焊接“整形”,确保质量达标后重新投入使用。每季度可回收废旧加工件约300件,可创效5万元。

(设备质量检查)

在朱信念创新创效工作室,一场技术与成本的博弈正在上演。电机车、充电机、变频器等设备的配件昂贵,光是充电机驱动板,整体购买就需花费9千多元。本着能修好不换新的原则,他们发起了技术攻关,拆解原有设备,精准测量各项参数,深入解析电路原理,最终攻克了驱动板的维修难题。现在修复只需更换电子元件,花费400多元,低成本小插件的背后是技术突破换来的大效益。

(工作室开展实验)

该公司大力推行创新赋能,许多设备实现了从“拿来主义”到自主制作的源头性转变。在11307工作面制作了18件电磁阀组架,原本每件电磁阀组固定架的购置费用约2000元,现在自主设计加工的成本仅需230元。单轨吊驱动装配工艺复杂,安装精度高,要求装配人员必须有丰富的实践经验。他们通过自主拆解,联系专业单位加工等方法,对单轨吊驱动进行自主装配,通过更换花键轴的方式,成功打破了依赖外部高价维修和整体更换的局面,维修费用从原来的22000元降到了2600元左右,大大降低了维修成本。

“我们秉持‘省下来的就是赚到的’理念,尽可能回收一切可利用资源,将降本落实到每一个角落,争取达到‘零废’标准。”该公司设备制修厂主任工程师刘康说。

这些降本行动将目光聚焦到废件回收和创新提效上来,探索出一条属于高庄煤业的“节约密码”,为公司高质量发展铺就了一条坚实的“降本”之路。

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