“从安全为先的理念出发,精益管理、规范运作,让每一件可再利用的物资都发挥最大价值,这是我们推行修旧利废工作的核心。”
进入2025年,济三煤矿围绕严控成本增盈创效工作目标,优化顶层设计、完善流程再造、强化总体布局,以市场体制驱动全覆盖,规范物资使用,提高物资利用率,进一步加强矿井修旧利废与物资复用管理,全流程、全方位打响“降本增效”攻坚战。一季度,仅修旧利废一项完成568万元,完成全年考核指标20.7%,可控费用均大幅度下降,发展日趋向好。
百炼成钢:以有解思维攻难题
凡事皆有解。如果说“问题导向”是找准症结,那么“有解思维”就是寻求解决问题的有效方法。
4月1日,济三煤矿印发《修旧利废管理实施细则(试行)》,提出建立“归口管理、统一兑现”的管理模式,创新性构建“成本降低、矿井增效、职工增收”的三赢机制。优化回收管理、交旧领新、修理管理、利废管理、考核结算管理和激励管理等流程。按照材料设备回收复用、井下周转复用、自修自用三种类别,加强材料物资的修复、周转、再利用,通过优化考核政策,科学制定考核指标,力争废旧物资吃干榨尽,修缮改进物尽其用。
“我们的目标是打造一个完整的修旧利废工作闭环,从材料回收、维修加工到再利用的每个环节都纳入精细化管理范畴。”济三煤矿综合服务中心(市场运行事业部)负责人表示,“特别是通过建立岗位货币化工资与修旧利废指标挂钩的考核机制,真正让修旧利废工作成为职工增收的新途径。”
执行工资分配与修旧利废指标挂钩考核政策,实现刚性考核和结算激励引导相结合的“双轮驱动”。同时创新性地建立了季度评比考核机制,对考评得分前三位的单位最高给予5000元奖励,充分调动各单位积极性。实现了“奔着问题症结去,拿出具体方式解”,不仅以硬招实招实践降本提质增效,也由此开启精益化市场化发展新模式。
百家争鸣:以求解思维启动“快进”
23上04工作面缩面造条件工程中,通过对旧材料的复用,节约了大量资金。东回立交复用旧木料替代了落叶松方木,淘汰提升尾绳破拆再利用,井上废旧24公斤铁路回收利用等措施,仅此一个工作面就创造了超过15万元的经济效益。
而数据显示,济三煤矿通过对大宗材料采用“井上下周转使用”模式,1-4月份在支撑钢和矿用工字钢两项材料上,分别较去年同期减少使用125.3吨和111.4吨,累计节约资金近100万元。
以外部市场“催”内部市场,重在“挖金”,这个矿彻底把生产行为变为市场行为,把生产节点变为价值节点。
“工作面是物资消耗大户,是回收的重点区域。”制定《采煤工作面回收考核管理办法》,建立完善的工作面回收流程,明确41种常用物料的回收标准和回收率要求,各回收单位与接收单位之间建立严格的“双确认”制度,回收过程全部留存影像资料,由分管业务部室现场鉴定后填写鉴定资料,建档备案,整个回收鉴定流程公开化、透明化且真实有效。
而在木材的回收复用中,采用“双标记”制度,不止对每批回收木材标注来源和状态信息,还根据木材状态采用不同工艺,如防腐处理、加固处理、切割加工等,最大限度发挥木材价值。开展木材替代材料研究,探索使用其他废旧材料替代部分木材用途。例如,利用废旧铁轨以及橡胶材料加工成缓冲垫,替代部分垫木用途,既降低了成本,又提高了使用寿命。
百花齐放:以优解思维谋发展
2025年3月份,生产服务中心(机厂)自主研发的“锚杆机升降试验装置”,荣获兖矿能源工会2024年下半年职工小改小革创新成果二等奖。
维修车间班长老雷发明了“锚索张拉机具质量检测实验平台”项目,为张拉机具的输出压力提供了安全准确的质量实验依据。
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大力实施“全员创新创效”工程,大胆探索、试点先行,用一个个具体的“小创新”落实“大战略”,用一项项具体的“小谋划”实现“大突破”,聚合各项创新创效协调推进的能量,形成“1+1>2”的化学反应,为矿井高质量发展提供强劲动力与坚实支撑。
你创新,我“买单”,这是济三煤矿开启的职工创新创效、参与矿井管理“绿色通道”。他们树立知识创造价值的理念,根据系统优化项目、技术创新、小改小革、合理化建议等产生的效益制定单价,明确交易价格标准,持续深化“653”合理化建议管理闭环机制,构建市场良性运行机制。
重点打造各类创新成果共享机制,筛选出“金点子”“银点子”通过综合评估论证后,以产品的方式进入要素交易市场,具备推广应用价值的,由矿以货币的形式一次性购买,变单纯的征集为有偿购买,变独自享有为共同使用,加速成果转化效率。“仅2024年一年,我们矿出资5万余元,从征集的合理化建议中收购11项‘金点子’‘银点子’,点燃了矿井全员创新创效热情。”
优化顶层设计,提升管理效能,是系统性、精细化、创新性的工程,而科学规范的结构布局,催生出“人人都是效益源、人人都是创造者”的深层活力,使得物尽其用、人尽其才。
生产准备工区(综机车间)自主研制一种扩音电话及语音模块综合充电装置,一次对24台扩音电话进行充电,减少KTK101-01语音处理模块消耗,每年可节省更换KTK101-01语音处理模块约100个,预计每年节约资金10万元;生产服务中心(机厂)小电维修车间自主研发“锚杆机升降试验装置”,显著提升试验过程的安全性和稳定性,将操作人员由2~3人减少至1人,试验效率提高1倍,每月完成试验20余台,年创效益可达80余万元……
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