近段时间,枣矿集团付村煤业兴起了独具特色的“咔嚓”文化——
每一位“付煤人”只要看到工作中存有物料浪费、库存浪费、等待浪费等浪费现象,便自觉拿起手机“现场取证”,“咔嚓”一声,记录下工作中的浪费行为,并第一时间通过系统电脑端或手机扫描二维码,上传至该公司市场化精益化“六精六提”融合管理信息系统,形成人人参与、全员抵制浪费的工作合力,让浪费现象无处遁形。
当看到煤机更换的截齿未及时回收时,该公司综采二区职工李芳亮便拿起智能防爆手机,记录下这一浪费行为;当发现原煤浅槽生产系统中,脱介筛筛下管路堵塞,影响浅槽系统生产,造成等待浪费和物料浪费时,该公司洗煤厂职工褚福浩在拿起手机拍照记录的同时,积极寻求解决问题的最优解……
“维护矿井效益、人人有责”,和李芳亮、褚福浩一样,发现浪费、制止浪费、消除浪费已成为公司干部职工的自觉行动。这便是该公司正如火如荼开展的浪费识别“随手拍”活动缩影。
为进一步扩大市场化精益化“六精六提”融合管理效应,付村煤业坚持将浪费识别“随手拍”活动作为消除浪费的有力抓手,充分利用各单位干部职工深入工作一线、灵活机动性强、服务范围广的特点,通过“问题发现随手拍”“边干工作边找茬”等形式,及时收集浪费问题、发现工作风险隐患,尽可能“咔嚓”掉生产过程中的七大浪费现象。
“浪费识别‘随手拍’机制让企业的浪费问题随时有地说,随时有人管,今年以来累计收集各类浪费问题217条,并已全部整改。”该公司运营管理中心党支部书记贾广水说。
识别浪费只是解降本增效“方程式”的第一步,改善浪费才是解“方程式”至关重要的一步。
对于上传的浪费问题信息,“两化融合”工作专班业务人员在分析辨识的基础上,通过系统下发至责任单位,责令其及时进行整改,消除浪费。
机电设备制修厂职工霍静静在巡检时,发现855运输机工作时,油液容易从透气塞处溢出,既影响设备正常运转,还造成物料浪费。为及时堵住这一“出血点”,改善责任人员井胜伟,对透气塞处进行加高处理,每年可节约3000余元的材料费。
针对矿井排污水耗电量较大,水处理成本较高,造成资源浪费这一现象,改善责任人员王雷制定了完善的改善具体措施,通过安装东十泄水巷矿井水复用工程水泵、电气设备,对排水管路进行改造,再敷设管路与防尘管路搭接形成水复用系统,全年累计节约费用140余万元。
同时,为激发广大职工参与浪费识别“随手拍”活动的积极性,领导小组办公室每月组织一次浪费改善项目评审会,根据改善的难易度、推广性、效益性进行奖励,构建起共建共治共享的企业治理共同体。
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