今年以来,鲁西矿业郭屯煤矿突出煤质管理,靶向发力,精准施策,念好“控”字诀,狠抓源头治理和洗选加工,切实提高精煤回收率。1月份精煤回收率58.07%,比去年全年加权提高6.11%,实现经济效益最大化,厚植企业发展新优势。
源头管控严把“关口”
郭屯煤矿狠抓控矸、控杂、控水三项重点,强化源头治理,多措并举、精准施策,严把控矸、控杂和控水“关口”,确保原煤质量。
“郭屯煤矿地质条件复杂,断层较多,矸石是影响煤质的主要因素。为解决这一问题,我们根据煤层地质条件,优化采场布局和生产工艺,分别制定实施专项回采方案,落实分装分运措施,合理规避构造带对煤质的影响。”该矿党委书记、矿长申世豹如是说。
(4308采煤工作面)
据了解,针对薄煤层工作面,该矿合理选定采煤机、刮板运输机及液压支架“三机”配套设备,严格控制采高,每班专人测量监管,对顶板掉落的矸石人工清理,并投放到老空区。对于中厚煤层工作面则采用高采低放工艺,实行后部放煤、多轮放煤工序,有效降低原煤含矸率,确保煤质不受影响。同时,对采煤工作面上下两端头放煤回收,最大程度提高煤炭回收率,实现精收细采“颗粒归仓”。
在巷道掘进施工中,该矿严格落实既定施工工艺,当工作面为全岩时,利用采区煤仓、矸石仓“双仓”配置,直接进行煤矸分离;当工作面为半煤巷时,实施分掘分出措施;在巷道修复施工中,对煤、矸分装分运。
与此同时,该矿还严格实行工作面杂物倒追责任机制,按照区域划分,确定责任单位,零星杂物按每公斤10元对责任单位进行回购考核,大型物件按原价值10倍回购考核。
洗选加工“吃干榨净”
细粒物料的分选是制约洗煤厂提质增效的瓶颈,怎样才能最大限度把煤泥水中的细粒精煤分离出来,并均匀掺配至重介精煤,是洗选创效的重中之中。
为真正将煤炭资源“吃干榨净”,郭屯煤矿重点在粗煤泥回收工艺下起“绣花功夫”。他们在升级洗选装备的基础上,积极开展CSS粗煤泥分选机单机检查,根据大量试验结果分析,合理调整改造CSS粗煤泥分选机。
(洗煤厂浮精压滤车间)
“我们将三质体高频脱泥筛筛缝尺寸调整为0.15毫米,把脱泥筛筛下水和煤泥离心机离心液改造为系统内循环,强化了系统截粗能力,粗精煤泥灰分控制在9%以内,尾煤泥中0.2毫米产率由15%降低至5%左右。”郭屯煤矿洗煤厂副厂长刘晓梅介绍。
为解决洗煤厂洗选系统浮精压滤能力不足问题,郭屯煤矿对浮精压滤机实施扩容改造,提高浮精压滤能力近1倍。他们通过将现有尾煤泥压滤车间的4#、5#、6#压滤机改造为浮选精煤压滤机,使得洗选系统每小时处理能力由400吨提高至500吨以上,尾煤泥产率由8%降至5%,发热量由2800大卡降低至1500大卡以内,精煤回收率提高2.3%以上。
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