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淄矿集团正通煤业:打好创效“组合拳” 迈上发展新台阶

  孙宁亮     发布日期:2021年11月18日

11月10日,笔者从淄矿集团正通煤业公司洗煤中心获悉,该公司煤矸充分解离实现创效2100余万元,“两级破碎”系统成效显著。今年以来,正通煤业坚持以市场为导向,以效益为中心,以实施精煤战略和取消煤泥产品为两大抓手,不断优化生产工艺,积极调整产品结构,实现创效最大化。

“三级破碎”创效益

在正通煤业井下205工作面运输顺槽皮带机头,只见大块煤炭被破碎机变成砖头大小的煤块后,流入主运输皮带。

据了解,在原煤推采过程中,大块原煤存在煤矸解离不充分现象,洗选过程导致部分煤炭附着在矸石块上进入矸石仓,造成资源浪费。

为实现煤矸充分解离、提高精煤回收率,该公司经过不断探索,创新实施“转载机+工作面皮带机头+主井筛分车间”三级破碎工艺,创效效果明显。原煤经转载机一级破碎后还存在大的煤块,达不到煤矸分离效果。他们又引进尺辊分级式破碎机安装在工作面运输皮带机头卸载点处,煤块在此进行第二级破碎,变为砖头大小。在主井筛分车间,他们安装SSC800加长型分级破碎机,煤块经此破碎至80毫米以下。

经过三级破碎,煤矸实现充分解离,煤矸一体现象基本不复存在。经筛分洗选后,矸石中含煤量大幅减少,精煤回收率提升1.5%左右。

 “按全年原煤产量450万吨测算,精煤回收可增加6.7万吨左右,预计全年可创效4000余万元。”该公司洗煤中心副主任韩超说。

变“废”为宝无浪费

在正通煤业选煤厂压滤车间三楼,随着压滤机油泵放压,一张张煤饼从蜂窝似的夹片中落入下层皮带,随后进入煤棚。

今年,该公司将取消煤泥产品作为洗煤创效的重要手段之一。5月份,该公司在能源集团内率先引进首台大吨位、高压力煤泥压滤设备。一期工程安装2台设备,于6月份正式投入运行,煤泥脱水提质效果明显。该公司于9月份启动煤泥压滤二期工程,逐步完成后3台煤泥压滤设备的安装。目前,第3台设备已安装完成正在调试,第4台设备正在安装中,第5台也将于11月底前完成安装。

“目前,3台设备做到60%以上的煤泥脱水处理,5台设备全部安装完成后,可确保取消全部湿煤泥产品。”该公司洗煤中心主任于继图介绍。

据了解,自安装煤泥压滤设备以来,该公司已完成煤泥压滤9.5万多吨,直接创效累计100余万元。

结构优化再升级

基于“三级破碎”及煤泥压滤系统,该公司产品结构得到不断优化,创效成果显著。

据介绍,经过“三级破碎”后,该公司已经取消市场价格较低的大块煤产品,全部为80毫米以下中块煤或末煤,每吨价格比大块煤高出56元以上。

他们还在洗煤厂配置第四级破碎系统,根据市场及时调整中块煤及末煤比例。“如果中块煤市场出现波动,我们可以将块煤破碎成末煤销售,实现效益最大化。”韩超说。

另外,该公司还开发建设了煤泥掺配系统,在满足客户对产品热值需求前提下,将干粉煤泥掺配进精煤销售。截至10月底,该公司已掺配煤泥3.7万余吨,创效1300余万元。该公司还正在建设煤泥智能化掺配系统,此系统建设完成后,可实现煤泥全部掺配。