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临矿集团永明煤矿:精煤合格率产销率实现“双百”

作者: 崔鑫 朱泓一 张利  崔鑫 朱泓一 张利    发布日期:2021年10月21日

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 “要想精煤合格率达到100%,必须改变传统的原煤管理模式,以精煤市场为主抓手,实行末端环节原煤收购制度,由选煤厂负责对原煤指标进行24小时管控和原煤质量的监督、考核,以质定价、量价挂钩,以此倒逼采掘工区自觉树立‘从源头抓煤质’的意识,从思想认识上增强全员抓煤质的重要性。”临矿集团永明煤矿党委书记、董事长、总经理李新山日前表示。

聚焦重点环节,才能牵一发而动全身;找准主攻方向,才能一子落而满盘活。该矿聚焦煤炭销售,突出精准发力,大胆创新,实施一线选煤工作法,推行由“市场倒逼选煤厂,选煤厂指挥采场”的管理模式,精煤合格率、产销率100%,回收率处于延安周边矿井前列,成为陕西省子长市唯一一家精煤零库存单位,打响了“永明品牌”。

说了算,定了干,该矿综采工区首先出招。在班前会上,区长王大强给职工算了一笔帐:“每吨矸石从采出到最后排出,整个过程要消耗机械运输电能、洗选耗材等费用50元左右。矸石从产出到排出,没有给我们创造一分钱效益,相反还增加了成本投入。所以,我们必须降低采高,减少出矸量”。

“我们决定对采煤工艺进行优化,将3煤工作面采高控制在1.08米,5煤工作面采高控制在全煤厚,较之以前平均采高,1刀产出矸石减少23吨,按照现有储量计算,此项采煤工艺的优化,将为矿井增加经济效益达上千万元。”王大强介绍说。 

综掘工区也不甘落后。他们通过优化断面设计,掘进巷道设计尺寸满足需要即可;进一步提升掘进机司机操作技能,严格按照设计截割,做到不超高不超宽,煤矸分装分运。同时,在皮带机头安装除杂器,严格控制原煤含杂率,确保原煤质量合格。

该矿选煤厂需要配洗的3#原煤、5#原煤均属于难选煤,由于迥然不同的两种煤质特性,只有煤质和配比趋于稳定,才能保证稳定的产品指标,实现效益最大化。对此,该矿在引进TDS智能排矸系统基础上,又引进三质体复合高频电磁脱泥筛,降低了因矸石易泥化特性导致的煤泥处理压力难度,而且将精煤综合回收率提高1.5%以上,系统中减少运行设备7台,一年节约电费近100万元。

尝到甜头的永明煤矿没有就此止步,不断了解洗煤工艺前言技术,引进高精度重介密度联合调控系统,分选密度波动范围可达±0.005千克/升,精煤灰分的实现精准检测,有效保证了分选密度的稳定性,减少了波动过大带来的介质损失,保证了精煤回收率和产品指标稳定。

“经过一系列的技术创新,现在我们完全可以根据客户需求指定指标,进行组织生产,实现‘煤炭洗选定制化’生产,就像到了饭店,你点什么菜品,立刻就能为你加工出来一样。”说到选煤创新,选煤厂厂长孙明福自信满满。

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目前该矿精煤产出后月月实现零库存,而且开拓了省外客户,形成了大区间、大跨度营销新模式,新模式下的“鲶鱼效应”促成了山东、山西、河南、河北市场的全部打通,并站稳了市场。1-9月份主要生产经营指标连创新高,矿井实现了高质量发展。