鲁西矿业会宝岭铁矿公司聚焦制约矿井生产“牛鼻子”问题,加大设计优化和装备升级,狠抓掘进凿岩全线提速,为矿井高质量发展奠定坚实基础。
“要进一步提高装备升级,推进采掘工作面少人作业,提高掘进工作效率。”该矿党委副书记、副总经理刘文华在调度会上说。
该公司以机械化、自动化、高效化掘进为目标,积极引进Boomer281掘进凿岩台车,全速推动优质快掘,实现了“机械化换人、自动化减人”。
“公司井下围岩硬度系数f值为18,矿石硬度系数f值更是高达20,原来采用手抱钻打眼,每天工作时间就得7个多小时,循环进尺2.2m,再加上装药、爆破、出矸,每天也就只能完成一个循环作业,进尺效率一直提不上去。”该公司采矿队队长石绍飞说。
为提高掘进效率,该公司技术人员积极外出对标学习,大胆试验,最终决定从装备升级上找突破点,引进Boomer281掘进凿岩台车进行掘进作业,相比于普通手抱钻掘进,台车掘进速度快、效率高,作业环境好、污染小,性能更加稳定可靠,可以大幅降低职工劳动强度,提高掘进效率。而且使用台车可做到全断面一次成形,手抱钻则需要进行二次压顶,不利于顶板管理。通过实际运行,施工一个断面为11.08㎡的巷道,布置53个炮孔,每次循环进尺2.9m,用台车三个小时即可施工完毕,凿岩的工作效率提高了1.3倍。
掘进能力提升后,为了让台车发挥最大效能,实现连续工作,技术人员们又在矿房布置、设计优化上下起了硬功夫。
“现在我们在井下每300m范围内布置4个掘进工作面,在迎头附近设电缆和水管快速接头,以此节省台车的行走时间,让台车在完成一个工作面后,可以尽快投入到下一个工作面使用,最大化的提高台车的工作效率。”该公司生产技术科科长王胜军介绍。
据了解,白班工作时,台车到相邻的两个掘进面进行施工作业,夜班进行出矸,出矸的同时,台车再去相邻的两个工作面进行掘进凿岩作业,以此实现多头面交替凿岩作业。同时,出矸采用铲运机配20t卡车运输,矸石运至采空区充填,做到矸石不升井。
“通过进行集约化布局、集中起爆,井下掘进效率提高了四倍,而且同样的进尺任务,一部台车配2名司机和2名辅助工即可完成,而采用手抱钻则需配15名钻工,直接减少用工11人,减人提效效果显著,真正意义上做到了机械化减人。”该公司党委副书记、副总经理刘文华说。