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盛鲁电厂:从“调不稳”到“±0.5%”,看如何给自动逻辑做“微整形”

作者: 牛茂林  袁冰    发布日期:2026年02月27日

“2号炉风量自动投入正常,氧量与负荷匹配精准,机组降负荷过程中无波动!”

在火力发电厂中,机组运行的自动逻辑决定着系统响应的灵敏度与稳定性,而风量调节失衡、暖磨耗时过长等“隐性症结”,严重影响机组安全稳定运行与深度调峰能力。

今年以来,盛鲁电厂技术团队聚焦运行逻辑痛点,启动自动控制逻辑“微整形”攻坚,全方面优化自动运行逻辑,巧妙破解机组多项顽疾,为设备注入全新活力。

“平时负荷在850兆瓦降至450兆瓦区间时,送风机风量时常骤减,氧量随之偏离,这不仅给机组安全稳定运行带来极大隐患,也给运行人员带来巨大压力。”在集控室监控屏前,运行值长贺学宝指着屏幕上跳动的曲线说道。

过去,风量调节主要依赖运行人员现场调试。如今,盛鲁电厂通过技术攻坚,对送引风机PID参数开展多工况动态整定与闭环验证,实现风量变化与负荷曲线的平滑同步,将氧量波动幅度收窄至±0.5%,彻底扭转了“调不稳、跟不紧”的被动局面,为深度调峰工况下机组响应精度和抗扰能力提供了坚实支撑。

在调节送风机逻辑的过程中,针对运行职工日常操作中反复出现的暖磨耗时问题,技术团队深入分析了DCS历史数据与现场操作记录,发现密封风压设定值与出口门开启节奏存在明显冗余。

“原有流程中,密封风设定值固定为4KPa,出口门开启间隔设定为10秒,看似规范,实则严重影响效率。在此次优化过程中,我们将密封风压设定值由4KPa降至2.5KPa,在保证密封风系统安全裕度的前提下,大幅缩短了暖磨启动时间。”在逻辑调试现场,盛鲁电厂DCS工程师组长白云说道。

春节期间,盛鲁电厂DCS工程师坚守生产一线,专注开展二次风挡板自动调节逻辑调试工作。截至目前,全厂15项逻辑优化任务已完成13项,剩余项目正按计划稳步推进。

从风量调节到暖磨流程,这些看似细微的逻辑“微整形”,实则是支撑机组安全、经济、灵活运行的“大工程”。今后,盛鲁电厂将持续利用机组停机窗口期,持续开展技术攻坚,为企业高质量发展注入不竭动力。

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