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郭屯煤矿:“点泥成金”催开“效益花”

作者: 孔庆玉  张海征    发布日期:2025年12月18日

“1至11月份,我们通过浮选系统改造,成功从煤泥里多‘捡回’1.8万吨精煤,煤泥发热量降低超过570多大卡,仅此这一项就创效1100万元!”鲁西矿业郭屯煤矿洗煤厂厂长孙经平指着报表上的数据,道出了“点泥成金”的秘诀。

在煤炭市场竞争日益激烈的背景下,郭屯煤矿精准锚定煤泥浮选这一“效益点”,通过持续的技术攻坚与管理升级,将以往价值低廉的煤泥“副产品”,打造成效益增长的“新引擎”。

(压滤机巡检)

“井下原煤,粒粒皆辛苦。到了洗煤环节,更要惜煤如金、颗粒归仓。”孙经平坦言,过去浮选系统存在瓶颈——精煤灰分高、水分难控制,导致煤泥热值居高不下。这不仅影响精煤质量,造成资源浪费,还让处理成本持续攀升。“高热值的煤泥只能卖‘白菜价’,实在心疼。要想挖潜增效,就必须在精煤水分、灰分控制上分毫必争。”

为解决这一难题,该矿启动系统性技术攻关,组建专项小组,多次赴先进矿井对标,最终确定了“泥中提精、全流程提效”的升级方案,构建起从粗选到浮选、再到尾煤处理的完整优化链条。

(螺旋分选机巡检)

改造首先从“前端”破题。在粗煤泥分选环节,他们以螺旋分选机替代原有的CSS设备,不仅提升了分选稳定性与效率,更推动粗煤泥实现从“粗粮”到“细粮”的质变。“螺旋分选机操作维护更简便,粗精煤泥灰分可稳定控制在9%以内,不仅解决了主洗精煤‘背灰’问题,还使精煤回收率提升了约0.5%,为后续浮选工序创造了更好条件。”洗煤厂技术员张海征介绍。

“粗粮”变“细粮”后,攻关重点转向对细粒煤泥的深度“浮精”。针对细粒级煤泥难处理的问题,该矿应用“粗选+精选两级浮选,沉降离心机+压滤机”脱灰降水工艺,成功将浮选精煤灰分降至10%以下,水分控制在24%以内,使产品品质实现了质的飞跃。

同时,通过优化浮选系统调浆装置、采用药剂乳化设备与实施叶轮大修等,吨煤浮选药耗降低了0.02千克,系统运行效率显著提升。“现在设备运行稳、操作顺手,指标一盯一个准,大家干劲儿都特别足。”操作工陈传瑞在巡检时说道。

(协调组织生产)

实现浮选环节“榨干取尽”后,该矿将增效焦点同步拓展至管理维度。技术革新激活了全员创新的“一池春水”。该矿开展“工艺小指标竞赛”,鼓励职工钻研操作、提出优化建议,前三季度累计兑现奖励1.75万元。

该矿还推行“网格化巡检+二维码溯源”管理模式,设备事故率下降15%,介质消耗、浮选油耗同步降低,年节约药剂成本24万元。

“煤泥热值降下去,精煤产率提上来,这一降一升,出来的都是真金白银。”该矿副矿长张广金算了一笔清晰的效益账。今年以来,浮选系统已实现精煤增量4.9万吨,创效2800万元,真正做到了从“泥”中淘出真效益。

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