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高庄煤业:成本“瘦下来” 效益“跑起来”

作者: 谢蓉  发布日期:2025年10月10日

“以前风动单轨吊出故障,得等‘外援’来修,10天周期、3万费用,既影响生产又耗费资金,现在自己动手,3天就能让设备‘满血复活’!”提起不久前的风动单轨吊紧急维修任务,枣矿集团高庄煤业智能装备工程师盛防华言语间满是骄傲。

这样的突破,在高庄煤业的降本增效账本上并非个例。今年以来,面对市场持续下行的严峻形势,该公司积极“向内挖潜、向外拓效”,以自主检修破难题、创新工艺解痛点、修旧利废深挖潜,把“成本压力”转化为“发展动力”。

面对井下设备维护这一“老大难”问题,他们将深耕“内功”作为破局关键。选派技术骨干前往兄弟单位进行深度对标学习,通过实地观摩、经验交流、技术研讨等方式,将维修“真经”和“诀窍”尽收囊中。定期开展“实操传帮带”活动,通过拆解、组装、调试废旧设备全过程实操训练,让维修人员在实践中淬炼成长,维修队伍技能水平显著提升。

技术实力沉淀后,他们全面拓展维修服务范围,新增巷道支架、自移机尾、单轨吊等多项核心设备的自主维修项目,攻克多项“卡脖子”难题,节约外委修理费210.55万元,实现“依赖外委”到“自主创效”的跨越式转变。

九月中旬,井下11311工作面风动单轨吊突然“罢工”,作为物料运输关键设备,其停摆直接威胁生产进度。该公司迅速组建维修专班,从更换磨损的轴承与刹车片,到反复调试参数,连续3天攻坚,最终,设备性能不仅完全达标,还将维修周期缩短7天,节省外委费用2万元,打赢了一场漂亮的“设备保卫战”。

“技术创新并非高不可攀,一线职工的智慧往往能成为降本增效的‘金钥匙’。”他们常态化开展“五小”创新、合理化建议征集活动,设立众创联盟工作室“创新角”,利用班前会开展“金点子分享”活动,为一线职工搭建展示才华的舞台,让基层创新智慧真正落地生根、开花结果。

以井下风动设备为例,长期受压缩风中杂质困扰,设备故障频发、维修成本居高不下。面对这一难题,该公司设备制修厂充分发挥自主加工优势,成功研发了新型矿用风管管式过滤装置。经模拟井下风压环境测试,该装置除尘效率达95%以上,能有效拦截水分与固体颗粒,从源头降低设备故障率,真正实现小创新解决大问题、微改造创造大效益。

“能修复的绝不换新品,能自制的绝不买成品,能复用的绝不浪费”,这是该公司的“省钱铁律”。他们将回收上井的废旧物资视为“原料库”,定期组织职工到废料场“淘宝”,构建起“回收-修复-再利用”的完整闭环,实现物资循环利用“吃干榨尽”。建立动态管理机制,对U型棚、角铁等废旧物资进行细致挑拣,通过“大改小、长改短”后再利用,节约材料费140.22万元。

他们还常态化举办“勤俭之星竞赛”“节俭随手拍”活动,将物资回收、修旧利废等与绩效考核直接挂钩,有效激发全体职工参与节约创效的积极性,构建起“人人参与、处处挖潜”的全方位降本增效格局。

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