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黄陶勒盖煤炭公司:刀刃向内深挖潜 降本增效出实招

  郭圣超 杜国强 李战鹏    发布日期:2025年06月04日

今年以来,面对煤炭市场变化,西北矿业黄陶勒盖煤炭公司准确识变、科学应变、主动求变,多维度挖掘降本潜力,释放增效活力,坚定不移向管理要效益、用精益促发展,坚决打赢打胜度危求进逆势突围战。今年1-4月份,黄陶勒盖煤炭公司吨煤单位完全成本较上年同期降低超过10%。

聚共识  汇聚降本增效大动能

喊口号容易、定措施简单,难的是保持初衷、坚决执行——为何做?如何做?做什么?

黄陶勒盖煤炭公司坚持把思想引领作为第一要务,组建形势任务宣讲团,开展进部室、进区队、进车间、进食堂、进宿舍“五进”活动,通过面对面宣讲、互动交流等形式,讲清当前形势,阐明降本增效的必要性和开源节流的现实意义,引导干部职工树立“大河有水小河满,企业好职工才能好”的理念,使精打细算、深挖内潜成为职工的自觉行动。

同时,他们还充分利用微信公众号、宣传栏等宣传阵地,普及降本增效、精打细算重要意义,明确清晰具体的降本方法和措施,营造浓厚的节约氛围,激发职工参与的主动性和积极性。

“凝聚降本共识,离不开干部职工积极参与,公司鼓励他们,主动发现工作中的成本浪费点,积极提出降本建议。”该公司党委副书记、副总经理、巴彦高勒煤矿矿长李鹏介绍,无论是优化一个工作流程、改进一项操作方法,还是节约一张纸、一度电,每一份努力都将汇聚成推动企业高质量发展的强大力量。

求突破  探索降本增效新路径

市场形势风云变幻,如何在变局中开新局,把握发展机遇,决定着该公司能否破题突围,考验得是全体干部职工的责任与担当。

黄陶勒盖煤炭公司不等不靠,探索多条增本增效途径,各专业区队、部室以“同上月比,同各专业比”为宗旨,营造“比学赶超 奋勇争先”的良好工作氛围。

黄陶勒盖煤炭公司机电工区对3-1主运大巷排水系统进行改造升级,通过头脑风暴和现场写实,确定了安装恒压水装置排水的方案,实施后,风井淋水被集中收集,经变频恒压泵打入井下供水管路,减少了地下水使用量。

“投入装置共需5.3万余元,使用后,每月可节约地下水约2.8万立方米,全年地下水费用预计节省70余万元,这一升级不仅优化了排水系统,也为生产带来了实实在在的效益。”该公司机电工区区长毛义学说。 

同时,他们建立废旧物资回收台账,鼓励员工开展“金点子”提案,将废药剂、金属边角料合理化再利用。该公司气化车间党支部对灰水分散剂使用量进行研讨、分析,在定期检查低压循环水泵进口管线结垢情况后,将分散剂使用量由每天0.675吨降至0.65吨,每年可节约药剂费用4万余元。不仅如此,该党支部全员116人立足岗位提出优化巡检路线减少过程浪费、精准控制反应釜温度和设备停机时间等合理化建议135项,原料使用效率提高了3.2%,每年可节约电费20万余元。

稳根基  健全降本增效新体系

向管理要效益、向创新要效益,全面实施全员、全过程、全要素精益管理,推动管理潜能效能再释放。

“采煤就是采标准,采煤就是采数据。”4月份,黄陶勒盖煤炭公司综采一区以“六精六提”管理理念为核心,依托“标准化建设夯基础、智能化生产提效能”双轮驱动,推行“网格化+清单化”管理模式,开展专项排查8次,整改隐患42项,隐患闭合率达100%;

依托“智能管控”平台,集成智能开采、物料看板、人员定位等数据,构建“一屏监控、智能预警、远程联动”的生产中枢,故障响应时间由原来的8分钟缩短至5分钟以内。

与此同时,他们进一步修订完善了《标准化作业手册》,细化设备点检、物料码放、巷道维护等12项流程标准;通过对接设备源头厂家到现场讲解,让采煤机司机了解智能化系统操作及后期设备维护,实现了截割轨迹自动修正,单班割煤效率提升18%;液压支架电液控系统升级后,跟机移架速度提高25%,人工干预减少70%,实现生产模式从“人控”到“智控”的跨越。

节本降耗离不开创新驱动,在该公司热电车间,他们通过积极尝试,使用稀土型高效节能耐磨钢球,替换了3#锅炉球磨机中的低铬合金钢球,在降低能耗、提升设备运行稳定性方面取得了显著成效。更换后新钢球后,消耗12吨就能够达到生产需求,钢球使用量减少了10吨,材料费每年可节约8.8万元,电机电流降低了10A,每年可节省电费约23.5万元。

“压力面前,等靠要没有出路,我们将全面深化‘两增三降四提升’活动和降本增效‘八项硬性措施’,利用好回收复用、清仓利库、调剂盘活等控本节支的重要手段,主攻材料费、电费、修理费、施工费等显性成本,确保吨煤单位完全成本控制在考核范围以内,为完成全年经营指标打牢基础。”黄陶勒盖煤炭公司党委书记、董事长、总经理孟鑫说。

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