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高庄煤业:洗选增效有“良方”

作者: 谢蓉  发布日期:2025年01月20日

严格洗选质量管控,尾煤泥发热量平均控制在800大卡/千克以内,阶段性达到500大卡/千克以内,创效400余万元……

枣矿集团高庄煤业坚定不移实施“精煤战略”,以“六化”标杆洗煤厂建设为抓手,强化过程管控、优化洗选工艺、升级关键设备,全方位挖潜提质,释放洗选效能。

(查看煤质情况)

他们推行全过程、全链条、全要素精益洗选管理模式,实时掌握井下采掘头面煤质情况,强化原煤开采、提升运输到洗选加工各环节管控,在原煤手选皮带、原煤入洗皮带配备2台除铁器及拣杂设施,确保入洗原煤无杂物。根据矿井提升原煤的硫分、灰分等指标要求,将原煤进行分仓储存,适时启动配洗提质方案,最大限度发挥煤种优势,实现资源高效利用。

他们严控洗煤工艺流程和洗煤副产品考核,竭尽全力提高精煤回收率,增加精煤产量。加强产品发热量、灰分、硫分、水分等常规指标的检测监控,由技术人员每天对煤质指标、副产品质量情况进行系统分析,制定整改措施,确保洗选系统高效运行,产品质量符合用户要求。

(煤质化验)

“我们从人、机、料、法、环五个方面进行分析,不断探索洗选增效新路径,将系统卫生冲水、浅槽煤泥水、矿井水底流经截粗后,通过斜管浓缩机浓缩,减量化、均质化入浮回收,实现系统煤泥水能浮尽浮、吃干榨尽,每天可多回收精煤6吨,精煤回收率提高约0.1%,年创效200余万元。”该公司洗煤厂厂长殷宪文说。

整个洗选过程中,介质消耗与药剂消耗是两项极为关键的成本构成要素,有效把控这两个指标,就抓住了洗选成本控制的“牛鼻子”。

在磁选机滚筒上方安装喷水管,有效延长磁选机滚筒皮使用寿命,年降低介质消耗约4.5万元;引进智能浮选加药系统,精准控制加药剂量和时机,确保药剂配比达到最佳状态,有效降低药剂消耗……他们聚焦介耗、浮选药耗等指标,找出生产堵点、难点,不断改进洗煤硬件设备,先后对香蕉筛、TBS分选机、脱介筛等重点洗选设备进行更新升级,有效提高洗煤系统运行效率。

(洗煤工艺优化)

他们还发挥智能洗选+工艺优化“双轮驱动”作用,建成了以系统集中控制、数据集成分析、质量综合管理为一体的智能洗煤调度系统,进一步提升洗煤智能化、精准化、远程自动化运行水平,实现煤质、效益“双提升”。

瞄准重点“抱西瓜”的同时,他们从细小环节入手“捡芝麻”。坚持“能修复的绝不报废、能利用的绝不丢弃、能自修的绝不外委”,积极挖掘自制维修潜能,先后完成浮选机轴加工与安装、尾煤压滤机旋转弯头修复和拉板小车的修复等修旧利废工作,节约材料费130多万元。

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