为持续推进“机械化换人 自动化减人”建设,孙村煤矿以高效掘进、平稳接续为基础,不断进行技术革新、工艺改造,以自主创新对掘进装备进行改造升级,为矿井提效增安、长远有序发展提供强大动力。
目前,综掘机作业已普遍应用于井下掘进迎头,但随着工作进度的不断推进,综掘机在向前移动时,整体机尾无法自行移动,需通过综掘机进行牵引拖移,每次需耗时2小时,严重影响掘进效率,对此,该矿技术人员根据迎头实际,创新研究设计自移式整体机尾,通过液压驱动的方式实现机尾自移,大大减少了工作量,提高效率53%以上,有效保证了掘进迎头的高效推进。
“我们将液压泵站、移动道轨、千斤顶、托辊、操纵阀等十余个部件进行加工,组合成自移式整体机尾,先通过操纵阀,利用千斤顶将机尾抬起、前移,再通过千斤顶收回让机尾整体落地移动,以此循环操作,无需综掘机拖移,省时省力,效率也大大提升。”针对自移式整体机尾的工作原理,该矿修理厂技术人员倪荣介绍说。
在实现整体机尾自移的同时,为保证皮带的正常运转,他们还根据皮带运行状况,在机尾安装液压调偏装置,有效防止皮带跑偏,提高了运输效率,保证了掘进工作面的循环进尺。
“我们通过操纵阀调节液压千斤顶的长短、高低来实现皮带的左右高度调节,防止了皮带刮伤、撕带情况的发生,有效保护皮带正常运转。”倪荣说。
自移式整体机尾的自主研发,不仅实现了延移机尾与迎头支护的平行作业,而且,施工人员从6人精简到2人,每天节约作业时间180分钟,有效解决了综掘单进的瓶颈难题,为矿井智能、高效掘进夯实保障。
“目前,我们制作一台自移式整体机尾成本比较低,比起市面上的自移式机尾设备,每套可节约大量的资金。下一步,我们将继续探索自移机尾在回采工作面桥式转载机的应用,并通过内部协同平台,扩大自移机尾的应用,实现效率、效益最大化。”针对接下来的规划,孙村煤矿修理厂党支部书记时书成信心满满。